山東海化:借助技術攻關 降低純堿生產蒸汽消耗
發布人員:山東昊星硅業有限公司
發布時間:2015/7/26
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日前從山東海化純堿廠新線重堿車間協同共進 QC 小組獲悉,經過一年半的攻關改造,噸堿蒸餾汽耗從 1282 千克降至 1172 千克,躍居全國同行業領先水平,年可增效 1256.25 萬元。
蒸汽消耗是純堿生產的主要能耗指標,約占純堿生產總能耗的 75%左右。為降低蒸汽消耗,純堿廠與同行業先進廠家對標分析,經過全面查找梳理出汽耗高的三大原因:一是濾過洗水當量大時,熱母液量會增大,相應增大蒸餾塔蒸量;二是蒸餾真空系統與濾過真空系統串聯,導致蒸餾塔進汽波動;三是煅燒閃發汽用量的多少直接影響蒸餾汽耗的大小。
針對三大原因,純堿廠進行了針對性改造,新上一臺離心母液旋液分離器,對離心母液進行分離,降低了洗水當量。新增兩臺真空泵,使蒸餾真空系統獨立運行,減少蒸餾塔進汽波動,穩定了蒸餾塔工況。同時將蒸餾塔進汽閥門開至最大,降低進汽壓力,增加閃發汽用量,蒸餾汽耗大幅度降低。攻關改造成功后,不僅降低了噸堿蒸餾汽耗,更降低了生產成本。